铁路运输部电务段始终以“降本、、提效、、增安”为主题指标,,,通过组建专业设备检修组、、奉行专业化集中检修模式,,,成功索求出一条“修旧利废提质效 节支降耗保安全”的创新发展之路,,,为铁路运输高质量发展注入了新动能。
此前,,,该段设备检修持久选取“分散措置、、现场抢修”模式,,,存在管控不统一、、人员技术水平不均等问题,,,导致检修效能低、、成本高,,,还为安全运行埋下隐患。数据显示,,,其时继电器月检修量仅30余台,,,转辙机月检修量仅1台,,,远不能满足运输安全运行需要。
为破解这一瓶颈问题,,,该段秉持精密化治理理念,,,参考国铁设备维修尺度,,,借鉴许小林工作室先进经验,,,抽调各班组技术骨干与业务尖子组建专业检修组,,,启动检修专业化、、集中化、、尺度化攻坚工作。面对技术储蓄不及、、尺度系统缺失等难题,,,检修组通过系统研读技术资料、、梳理整合主题设备技术资料库、、深刻钻研转辙机等精密设备的图纸与故障成因、、堆集大量实操纪录资料等行动逐一攻克电子元件检修技术难关。同时,,,构建“分类施策、、精准检修”工作系统,,,制订《设备检修作业领导书》,,,明确各环节规范尺度,,,从制度层面保险检修质量。
如今,,,专业化检修系统功效显著,,,实现“降本、、提效、、增安”三维共赢。提效方面,,,继电器月检修量提升至70余台,,,转辙机月检修量达3-4台,,,检修合格率超99%;增安方面,,,由于检修质量的提升,,,大幅降低了设备故障风险,,,故障措置时长从12小时以上压缩至4-8小时;降本方面,,,每月可节约设备采购成本10万余元,,,年节约成本超120万元。此外,,,通过成立《设备检修台账》,,,为尺度化治理和查抄验收提供了精准数据支持,,,助力构建“降本、、提效、、增安”长效机制。